中铝高端制造所合金化事业部成功开发4xxx系某合金扁锭

中铝高端制造 2022-09-21 19:09

近日,中铝高端制造所属合金化事业部按照公司开源节流、深挖内功、降本增效的要求,结合各生产厂的特点选择在贵州分生产厂进行4xxx系某合金皮材用扁锭产品的开发。经过市场调研、方案策划、过程跟踪、工艺优化、性能评估等流程,于9月中旬成功开发出4xxx系某合金扁锭,丰富了公司扁锭产品结构,为订单增量提供了有力保障。

中铝高端制造所合金化事业部成功开发4xxx系某合金扁锭

调研市场需求,制定开发方案

4xxx系某合金扁锭生产技术门槛高、附加值高,对合金化事业部技术储备和补充订单结构有着重要的开发意义。针对4xxx系某合金扁锭由于硅含量高,熔体流动性好、脆性高,生产过程易开裂,凝固后铝硅相的控制困难等技术问题,团队与目标客户开展技术交流,制定了开发方案。严控研发过程,及时调整优化

4xxx系某合金扁锭的硅含量高于10%,良好的流动性对于扁锭铸造成型是个难题,合金化事业部为解决这一难题,在生产中每个环节,安排项目负责人和技术人员跟踪记录生产过程每个细节,分析各工序出现的技术难点,制定过程控制应急预案,确保了工艺试制的顺利进行。

首次铸造成功后,经评估,该合金扁锭外观质量和低倍晶粒组织达到客户要求。但是在高倍金相组织分析时,发现有较多初生硅且尺寸较大,会影响产品最终性能。对此技术团队开展了工艺参数比对,分析产生的原因,重新调整工艺参数,优化操作方法。历经三天三夜的奋战,最终生产出符合客户要求的高性能合金扁锭。技术开发储备,替代中间合金

4xxx系某合金扁锭的开发成功,为高硅合金的生产进行了技术储备。该系合金的头尾料可作为6xxx系轻量化扁锭中间合金使用,减少外购中间合金的使用量,降低了原材料成本,使得6xxx系轻量化扁锭更具有市场竞争力。

文:史亚军  吴永喜图:陈   龙

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