中铝西北铝挤压制造部圆满完成6吨时效炉改造

中铝西北铝 2022-09-29 17:45

6吨时效炉由于设计和安装存在缺陷,经多次小改小革,依然不能满足制品时效、退火要求,是一台不能够正常使用闲置设备。挤压制造部按照总经理、党委副书记王文高在“等靠要”问题整改调研会上讲话中提到的加快技改力度、进一步盘活闲置资产要求,决定改造6吨时效退火炉供生产使用。

中铝西北铝挤压制造部圆满完成6吨时效炉改造

经过前期反复研讨,挤压制造部成立改造领导小组,组织技术人员撰写两种改造方案,进行进一步论证,经过热烈的研讨,一致认为方案一可行,改造费用较低、可操作性强。为改造顺利进行奠定良好基础。

改造过程中,割开导流底板,焊补缝隙,无法焊补的用胶泥糊严实,解决了炉子风循环系统“对冲”现象。焊补导流底板两侧及底面40多个孔洞,解决了跑风漏气、局部温差过大的问题;在临时测温后,对入口、出口导流口部位缺失钢板进行焊补,彻底解决头、尾端局部温度过高的问题;在测温过程中风机轴承冷却水泵1.5KW电机频繁烧坏,改装到旁边循环纯净水压力表接头上,避免降温时循环风机与水冷水泵电机必须开的问题,且节约了能源;在进一步调整PID参数时发现移动硬盘损坏,信息部更换新的移动硬盘后数据正常;测温过程中翻版风缸底座开焊变形,重新加固焊接,风缸活塞头脱节、键槽滚和风管破损、调功器保险烧坏等一系列问题均经处理正常。

中铝西北铝挤压制造部圆满完成6吨时效炉改造

今年夏季持续30℃以上高温,于绪作为改造领导小组组长,反复查找问题处理,经常钻到风腔室进行钻研维修。封控期间主动请缨留下来继续为完成改造项目忙碌着,靠着不罢休,不气馁的一股劲,带领改造小组完成改造任务。经过前期空炉TUS、SAT均匀性测试合格后,经挤压制造部协调用5系某合金薄壁管材装炉测温进行试验,按工艺要求摆放,在制品头、中、尾不同层里捆绑6支测温电偶,按带料测试的温度及性能分析,250KG空气锤“轧头”无裂纹,闲置了10年的6吨时效退火炉改造取得圆满成功。

挤压制造部结合党建与业务双向融合,以“党建引领+群策群力”的工作模式,充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用,直面困难、勇于挑战,对于安装一台新的时效退火炉200多万元的费用,前后共用半年时间仅花费4万元完成改造任务,为管毛料退火、制品(含锻件)时效与退火提供强有力支撑,切实推进了党建与生产经营工作双向融合,实现了以高质量党建引领基层管理各项工作,为提升公司退火、时效合同的执行打下坚实基础。

文稿 | 魏素梅

图片 | 魏素梅

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