山西铝业第二氧化铝厂10月氧化铝产量较9月增长1.1万吨

山西铝业 2019-11-08 16:38

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10月份,第二氧化铝厂不断完善工艺流程,加大设备改造力度,经过全体干部员工的共同努力,实产氧化铝较9月超额完成1.1万余吨,高压溶出每小时进料量较9月提升了93立方,产品粒度完进一步优化,各项指标明显好转。

几个月来,该厂不断摸索进口矿特性,加大设备改造力度,逐步完善工艺流程,确保进口矿“吃得饱吃得好”。进口矿粘度大、大块物料多,极易造成下料口堵塞、皮带跳停等现象,原料工区把好物料源头“第一关”,结合物料特性,对进料双线料口逐步实施改造,通过将料口由斜料口变成直料口,并对出料系统逐一扩大改造,减少了堵料现象发生,减轻了员工劳动强度,提高了设备运转率。

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溶出工区是氧化铝生产的核心工区,堪称氧化铝工艺的“心脏”。原工艺流程共计三个系列,采用高温拜耳法生产工艺,为了适应进口矿特性,该厂对3个系列逐一实施改造,将高温改成低温拜耳法溶出。在前期改造的基础上,仅10月份就改造30余项,完善流程30处。针对乏汽时有时无这一现象,通过加粗过料管,增加旁通流程,彻底解决了溶出高产的瓶颈环节。同时,为提高产品粒度,针对8号种分槽提料不均衡、容易造成溅料这一现象,该厂通过增加一条辅助风管,提高了提料的稳定性和分解率。

同时,该厂扎实做好“冬季五防”工作。为减少气温对蒸汽管道温度带来的影响,该厂利用废旧岩棉做成内衬,外部包裹旧滤布,既保证了生产,又降低了能耗。为确保生产的稳定运行,该厂党委充分发挥组织保障作用,组织机关全体干部员工利用双休日筛检大块矿石保供料,抽调各工区骨干分班作业,24小时现场保镖。

在全厂各单位保镖队伍的大力支持下,第二氧化铝厂多措并举,攻坚克难,实现了自配吃进口矿以来的阶段性达产目标,为公司打赢扭亏脱困攻坚战作出积极贡献。

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