旗能电铝电解二车间积极推动更换阳极拉动式生产

旗能电铝 2020-05-27 17:32

今年以来,电解二车间将更换阳极拉动式生产作为车间四级成本管控的支撑点,解决了一系列成本管控难题,收获了较好的成绩。

拉动式生产改善资源配置与环境

电解二车间4月下旬在方案还没有完全成熟情况下,率先摸索和推动更换阳极拉动式生产。在换极区域成立2个换极作业单元,将天车工、换极工和收边工进行捆绑作业,以收边作业作为主要拉动力,以天车作业区域为车间独立生产区域,整个车间分为出铝区域、换极区域、空闲区域。每个单元配备1台天车,2个换极工,2个收边工,一个天车工,人员固定,天车固定。通过每个作业区域换3组阳极加第一组料,再换第4组极加第2组极上保温料,以此类推。一台车换极区域只有3台槽是打开盖板作业的 ,每台槽从开始作业到盖好盖板的时间能控制在1小时 左右。这样大大改善了目前超长战线的现状,从以前的换极区域24台变为6台,现场资源配置进一步优化,工作环境得到了极大的改善。

更拉动式生产降低了电耗

换阳极拉动式生产由于提高工效,减少了对电解槽干扰,有效的控制解槽电压偏离降低直流电单耗,减少电压波动时间。合理的人员组织、优化的运行方式,最大限度的减少空耗,提升经济效益。保温料的提前添加,减少热量损失,阳极导电更快,导电提前了3到4小时,阳极电流更均匀,同时减少了电压摆,降低了铝的二次反应。平均换极电压偏离由原来的8MV降低到4MV,吨铝可节约3.77元,另外,天车空耗运行也减少,天车故障降低,为车间全年可节约费用约30万元。

拉动式生产降低了安全健康风险和劳动强度

过去换极,一次拉开10多台槽罩板,大量的烟气散排到车间,严重影响作业人员的身体健康,换极拉动生产严格限制了揭开罩板数量,减少了烟气散排,降低了作业员工的健康风险。之前车间强烈要求及时盖上槽罩板,在加料前要频繁开合3次,目前只开合一次,尤其是现在收边不用推着一车料块跑十几个槽子了,减少收边人员的劳动强度。收边人员有原来单独收边改成两个人合作完成,让安全互保真正落实。

拉动式生产进一步倒逼改革创新

拉动式生产在运行过程中也会暴露出我们过去存在一些问题。比如我们会发现再拉动过程中换极人员永远是等收边人员,说明换极工是这个生产流程中的长板,收边工是短板,必须拆长板来补短板;收边工原来单兵作业,有强有弱,现在改成合作共进,又存在能力的强弱,绩效如何合理分配问题;拉动生产将换极工、天车工、收边工集体打包,形成一个战斗单元,又面临着改变过去以个人为单位的绩效分配模式等等。这些都要在推行过程中不断暴露问题,不断解决问题,关键还是不断的改革创新。

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