贵铝合金化线杆生产线提前完成5月份生产任务

贵铝 2020-06-12 17:38

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5月28日凌晨,随着9号线保持炉内最后一缕铝液流出,岗位人员挥舞大锤堵住炉眼,高速运转中的轧机缓缓停下,本月的生产任务提前完成,5月份共计生产线杆2481吨。至此,合金化事业部线杆生产线首次实现全月达产。

作为合金化事业部投产的第三条生产线,连铸连轧工序线杆生产线于2019年12月6日开始进铝负荷调试。生产初期,设备和生产存在诸多问题:循环水水压难以调节、钢带沾水导致铝液飞溅、轧机机架频繁被冲造成生产被动、夹缝辊与结晶轮速度不匹配,拉断铸坯甚至出现跑铝等现象;工艺参数调整、设备规范操作、安全生产管控等问题接踵而至。一次次的中断,又一次次的调整;一次次的失败,又一次次的重来。白天调试生产,晚上开会总结,大家都铆着一股劲,不成功不罢休。

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攻坚克难

在事业部各级领导和线杆生产线操作人员连续数天的艰苦奋战后,线杆生产线首次打通了生产全流程。生产一个月以来设备问题逐渐减少,员工的操作也愈加得心应手。眼看着生产逐渐走上正轨,新冠肺炎疫情突袭而至,合金化事业部的工作重心不得不由狠抓生产转为坚守“战疫”,直至3月初吹响复工复产号角。为了早日实现达产达标,面对严峻的市场考验,线杆生产线分析显示,复产以来市场需求量较大的是H14及以上的线杆牌号,而3月份调试生产出的H13线杆却高达20%,资金占用较大。通过调整配方和工艺参数,加强对抗拉强度的管控力度,经过大半个月的努力,4月份H13所占比例已降低至6%。

事业部始终关注下游客户使用反馈,面对下游客户反映少量线杆存在内外圈抗拉强度差距大,卷线不够整齐规范、有个别垮线的情况,线杆生产线成立紧急攻关小组,通过适当调整配方、改动不同时期的卷线速度,加强人工调整力度等方面的工作。运行一段时间以来,问题已基本得到解决,得到下游客户的广泛赞誉。此外,5月份线杆生产线还实现了30吨合金线杆的生产及销售,为开发新产品、占领合金线杆市场打下坚实基础。

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为达到事业部制定的质量目标,更好地完成降本增效,线杆生产线高标准要求岗位人员严格按照操作规程执行,加强员工操作技能培训,提高员工操作熟练度,有效地降低了设备故障时间,提高了产量和产品一次合格率。减少了因设备故障造成的废品产生,降低了回炉消耗;严格扒渣作业流程,减少铝液流失,火耗得到有效控制。严禁出现因炉温太高开炉门降温的能源过剩情况,杜绝浪费行为,充分利用原铝高温熔化冷材和添加剂,大大降低了天然气消耗。

在分公司领导的全力支持下,年设计产能2万吨的线杆生产线,历时四个多月的生产经营,终于在5月份实现月产量2481吨全销售,产品合格率100%,天然气单耗、火耗达到控制标准,真正实现了达产、达标。

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