为有效提升产品成品率,天成彩铝公司铸轧厂完成了轧机除气设备优化改造,大幅度提高了产品质量,缩短了设备更换周期。
铸轧厂机组自投产以来,由于设备设计存在缺陷,除气运转设备频繁发生卡转故障,除气效果差,导致产品板面成品率无法得到有效保证。为解决此问题,该厂技术人员通过改变石墨转子连接轴,增加转子轴轴承压盖,增大润滑脂储存面积,并优化其它配套部件的方式,极大增强了转子机构的稳定性和润滑饱和度,提高了转速和除气效率。
改造完成后,不仅大幅度提升了铸轧产品板面的成品率,还将设备使用率提升了87.5%,有效节约了维修成本支出,每月每条生产线可节约近8000元。