合金事业部10万吨汽车轻量化项目生产线自投产以来生产了多个规格、多个牌号的合金产品。今年2月份以来圆棒订单激增,其中φ120圆棒订单络绎不绝。φ120圆棒采用一炉一版生产模式,由于铸棒长度较长,φ120圆棒存在弯棒多、成品率不达标的情况,导致回炉率较高。
为提高产品成品率,降低生产成本,提升φ120圆棒成品率,合金事业部采取了一系列措施。部门对φ120结晶盘的结晶器进行拆解清洗,并将有损坏的套管更换,石墨环用2000目的砂纸进行打磨抛光,之后生产出的φ120圆棒弯曲情况有所减少。合金事业部结合生产实际经验,对铸机对中方式进行改善,将铸机平台铝渣吹扫干净后,再将底座对中至结晶盘,利用螺栓将底座与结晶盘连接,之后下降铸机平台使其浸入冷却水中,再将铸机平台升起支撑底座,相当于完成两次对中,确保了结晶盘与底座之间的良好对中。在此基础上生产出的φ120圆棒弯棒数量明显降低,每炉次平均弯棒3-4颗,成品率达到97%以上,回炉冷料量减少,天然气单耗、金属损失等重要经济指标得到显著提升。(吴家灿)