遵义铝业陈吉昌创新工作室改革创新之路

遵义铝业 2019-03-06 17:54

image

序言

近期,阳极组装厂捷报频传:铁耗指标屡创新低,收尘系统持续创效,生产流程得到不断改善、提升和优化。是什么样的团队这样频传捷报,又是什么样的人带领着这样的团队勇往直前并屡创历史新高。带着这些疑问,让我们一同走进阳极组装厂“陈吉昌创新工作室”,去一探究竟。

“科学技术就是第一生产力”,这是工作室创始人、阳极组装厂厂长陈吉昌经常提到的一句话。

阳极组装质量直接关系到生产指标的优劣,同时也是影响公司扩大生产、增加产能的一大关键因素。2016年4月,为解决阳极组装的生产瓶颈难题,“陈吉昌创新工作室”应运而生。工作室成立之初,没有专门的活动场所,会议室自然就成了大家经常“光临”的地方。让人意想不到的是,许许多多创新创效方案就是在这样简陋的环境和条件下“孵化”出来的。2018年年初,在公司领导的高度重视和大力支持下,工作室有了固定的办公场地。自从有了这个“家”后,大家的工作热情空前高涨,创新创效成果更是层出不穷。据悉,目前,该工作室共有17名成员,其中:党员7人;大学本科学历2人;工程师3人;高级工2人,中级工9人。

随着公司不断发展,产能规模逐渐扩大,阳极组装简易生产线显然也无法满足和保证生产需求。此时,阳极组装新生产线却因工期原因未能同期配套投产。在这种异常的情况下,陈吉昌带领工作室全体成员,秉承“励精图治、创新求强”的企业精神,通过技术革新、改造优化,仅凭着一个生产系列的阳极组装简易设备,就满足了公司三个电解生产系列的阳极组装需求,这在全国同行业内是绝无仅有的。面对繁重的工作任务,他们没有怨言、更没有选择退缩,而是积极主动出击,顽强拼搏奋战在工作的第一线。“办法总是人想出来的,只要我们多开动脑筋,办法总比困难多。” 面对笔者的采访,工作室创始人陈吉昌如是说。

阳极组装新生产线筹建之初,组装人的任务和担子显得尤为艰巨。在一次工作室例会上,成员田应勋这样说道:“我先带一批人下去,帮助筹建,早一天投产,就能早一天为公司的生产解决后顾之忧。”随即,员工们纷纷发言:“加班加点也要提前干完。”“我对设备比较了解,可以参加设备的辅助安装。”……就这样,大家你一言、我一语的建言献策。在采访中了解到,为促进阳极组装新生产线的早日投产,工作室全体成员主动放弃休息时间,共同参与到工程收尾建设和调试验收工作中,为生产线的早日投产奠定了良好基础。特别是在设备最后安装调试的3个月时间里,那时正值酷热难耐的夏季,没有休息的地方,大家只得拥挤在狭小而闷热的工棚里小憩一会儿,随即又迅速地投入到繁重的工作中。尽管气温高、工期紧、任务重,但大家没有丝毫气馁,而是心往一处想、劲往一处使,确保了阳极组装新生产线的顺利投产,保质保量完成了公司交办的工作任务。

image

据了解,工作室成立3年以来,按照创新驱动发展的工作思路,取得了累累硕果,不少项目还获得了公司创新大赛“金点子”“银点子”奖励。2018年,工作室积极响应公司“抓指标,降消耗,决战决胜全年目标”的号召,对阳极组装生产过程中的磷生铁稳固剂进行大胆的创新使用,确保了浇铸用铁水成分含量完全达标,促使生产指标得到进一步的改善和提升。

阳极组装厂收尘料的收集、转运等工作一直困扰着组装人,也是工作亟需解决的难题和瓶颈之一。在此之前,生产现场随时可以看到员工紧张而忙碌的身影,他们将收集来的收尘料运至废料堆场进行集中处置。“吨袋的成本消耗太大!”“堆积如山的废料怎么处置?”“能不能想办法进行回收利用?”……工作室成员一次次地参与到激烈的讨论中,为此还争得面红耳赤。最后,功夫不负有心人,经过组装人的反复试验,决定在收尘器上设计安装一套螺旋输送机和卸料平台,从而减少了原材料的浪费,有效降低了生产成本。据统计,经过改造的P11收尘器,每月可回收120吨收尘料,每年可为公司创效288万元。

针对新生产线双阳极铁环脱落机夹具故障频发,严重影响正常生产的突出问题,工作室成员绞尽脑汁反复地研究商讨,通过现场勘查和与操作人员深入的交流,最终确定故障根本原因是阳极铁环温度过高,造成脱落机难以顺利脱落。发现问题后,组装人立行立改,利用丰富的地下水资源,自主创新设计安装了一套水冷却装置,对铁环进行水冷循环降温。经过具体的改造,铁环经水冷系统在2分钟内即可由100℃左右降至50℃左右,不但排除了设备的频发故障,还大大地提高了夹具的使用寿命。至此,铁环脱落的“中梗阻”难题终于得到了彻底解决。

同样是在新生产线上,双阳极浇铸平台原设计为“浇一放一”模式。这样的模式,会使浇铸时间过长,造成铁水包冷却较快,致使铁水回炉的次数明显增多,导致员工的劳动强度过大。为解决这一矛盾和难题,工作室成员戴会平、余奎等成员自发组成攻关小组,经过反复的勘查和分析自动控制逻辑系统,在设备上增加旋转平台光电开关,修改PLC程序控制,将浇铸改变为“浇二放二”模式。通过以上一系列的改造和创新,浇铸效率得到了明显提升,大大降低了生产运行成本。

“公司废旧物资堆场里有许多生锈的钢材被闲置起来,我们看在眼里、疼在心上。我们完全可以拿来熔炼,减少阳极组装厂的磷生铁消耗。”在采访中,工作室成员彭德强有些激动地对我们说道。工作之余,组装厂员工纷纷到废旧物资堆场进行“寻宝”和“淘宝”。面对我们的采访,一位员工兴奋地说:“平时我们去捡拾废旧钢铁,一个上午就能捡满一车,现在厂区里的废旧钢材基本都被我们捡得差不多了。”废钢材的使用使组装铁耗持续降低,实现了“零”的突破。截至目前,阳极组装厂已使用废钢材630吨,为公司节约铁耗成本126万元。

image

类似的创新创效事例还有很多很多,正是有着这么一群员工的执着追求和孜孜不倦的辛勤付出,创新之花才结出了累累硕果。天道酬勤,付出才有回报。中铝集团工会、中国有色金属工业人才中心、贵州省有色冶金工会等多位领导先后到“陈吉昌创新工作室”参观调研,对他们取得的创新业绩给予了高度评价和充分肯定。2018年11月,又传来喜报,“陈吉昌创新工作室”受到贵州省有色冶金工会表彰,获得了“职工创新工作室”荣誉称号。

“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。”创新创效工作永无止境。我们完全有理由相信,“陈吉昌创新工作室”在公司的正确领导下,在各部门、各单位的大力支持和帮助下,通过全体组装人的共同努力,一定会为公司转型升级、高质量发展作出新的更大的贡献。

image

(文:秦鑫  欧阳银坤  图:卫学敏  黄仕奇)

今日铝价微信推送
关注九商云汇回复铝价格
微信扫码

相关推荐

微信公众号
商务客服
展会合作