5月19日,生产管控中心溶出沉降工序新设计的E组碱洗脱疤流程安装完毕并首次投入使用,标志着管道化高压溶出碱洗脱疤工艺实现新突破,为彻底清理溶出管道壳程内的结疤,实现溶出装置结疤无死角全面清理,达到系统初始性能指标,创造了条件,以确保生产高效稳定运行。
目前,溶出装置内管结疤的清理采用高压清洗车喷头旋转进入式,由于内管壳程内空间狭小,托架众多,部分管道喷头无法进入,给结疤清理造成阻碍。壳程内的结疤清理不干净,影响装置的换热性能,造成气耗增高。
为了攻克这一难题,溶出工序组织进行了专题攻关,研讨如何清理壳程内的结疤。经过充分论证并和中心领导勾通,决定增加碱洗流程,用碱洗的方式清理壳程内结疤。
为了使新增加的碱洗流程具有科学性,合理性,工序主任带领技术人员对管线铺设进行了摸排设计。在所有材料备件准备到位后,开始架设管道、铺设流程、增加阀件,经过几天的紧张施工,19日流程安装完毕。
5月20日,该流程经过水试检测无漏点后,正式开启沉降碱液泵带料试车,向碱洗流程输入合格碱液,进入堵塞严重的bwt4壳程东段,再由西段流出,最后回到沉降,形成一个闭环。经过运行测温对比分析,达到了预期效果。该流程的使用,将使结疤清理工作更加多元化,更加经济,为系统节能降耗,实现氧化铝“百元降本” 目标打下坚实基础。