中州铝业以精细管控降低碳碱比

中国有色金属报 2024-09-18 09:33

8月初以来,中州铝业拜耳法系统的精液碳碱比持续升高,最高值一度达到18.99%。这一异常引起了公司的高度警觉,迅速将“降碳碱”作为当前生产中的首要任务,一场围绕降低碳碱比的攻坚战随即展开。

8月14日,中州铝业召开专题会议,生产管控中心、技术中心及新材料公司负责人参加。会议提出了“跟踪碳碱平衡、严控碳碱入口、加快碳碱排出”的工作方针,力求将碳碱比控制在17%以下。

精准监控碳碱平衡

构建定量跟踪体系

拜耳法循环效率,即单位体积母液溶出氧化铝的能力,直接决定了氧化铝的生产效率。碳碱的积累对拜耳法流程的安全运行存在较大风险,唯有精准掌握碳碱平衡,才能确保后续措施有效实施。为此,中州铝业生产管控中心与技术中心协同合作,共同承担起降碳碱的重任。

生产调度科带领团队,连夜重新梳理碳碱进出流程,搭建了物料平衡计算模型,确保每日对系统碳碱数据进行准确测算。技术中心进一步细化碳碱进出情况,尤其是通过全碳分析取代有机碳检测,确保数据更加精确。

为保证数据的持续跟踪,调度科专门派人员紧盯控制碳碱进出指标,密切与技术中心采样团队对接,每日精确测算系统的碳碱平衡情况。这一系列举措,让全体工作人员心中有了明确的攻克方向,推动各项措施高效落地。

加快排出碳碱

优化流程操作

为进一步降低系统内碳碱含量,中州铝业大力优化设备运行,将2号精矿库板框纳入排盐除杂系统,强化T系列板框外排能力,确保每班排盐量不低于18车。同时,调度台实时监控板框进料量、附液控制及板框滤饼残余量,最大限度地提高板框运行效率。

蒸发系统保持满负荷运转,沉降槽严格控制出溢流,提升循环出料浓度,降低板框进料温度,确保碳酸钠晶体析出效果优良,为进一步减少滤饼残余创造了条件。与此同时,叶滤硅渣板框的运行恢复,进一步提升了系统排碳能力。

严控碳碱入口

从源头减少积累

在系统排碳能力提升的同时,中州铝业加大对碳碱入口的控制力度。烧结法流程的高碳碱比物料不再进入拜耳法流程,而烧结法赤泥的外排则通过减水操作降低液固比,切断高碳碱回流的路径。

同时,对拜耳法流程坝区板框进行了重新梳理,逐步实现了烧结法与拜耳法赤泥的独立压滤。针对进口矿石中的杂质,中州铝业加强了前端除杂工作,特别是对高碳含量大白块进行人工挑拣,送至烧结法流程中作配矿处理。各项措施推进过程中,每日召开专题会议,及时评估措施效果,并对责任人进行严格考核。

9月10日该公司《生产调度日报》显示,拜耳法系统的精液碳碱比已降至16.68%。经过一个多月努力,降低碳碱比成果初现,实现了既定目标,各项降碳举措取得实效。

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