中铝青海分公司电解厂多项举措促进原铝液质量全面提升

中铝青海分公司 2020-04-14 17:00

一季度,电解厂认真贯彻公司高质量发展工作理念,按照“业务谁主管、质量谁负责,产品谁输出、质量谁负责”原则,紧盯关键质量过程控制,压实责任、持续改进,实现了质量过程全面监控,3项重点质量指标全部达标,原铝液质量全面提升。

从年初开始,电解厂就成立了以劳模创新工作室为依托的质量攻关小组,对照公司下达的原铝液99.70率、99.85率质量目标并结合系列生产实际情况,梳理去年质量提升年工作中的不足,从结果导向转向过程导向,细化质量管理过程中的控制点,将质量控制“关口”前移至小组、横班、工区,试行“三定”原则(定目标、定措施、定专人),持续进行PDCA循环,不断提高质量过程控制点的参数,质量控制过程得到了全面改善。 |
借助分厂内部全员多级次培训,每月制定多级次培训计划,分厂、生产部、班组不同层面进行培训,操作人员、班组长、管理人员不同层次,采取生动的视屏小教材、专业的PPT教材、方便的口袋卡、言传身教的实操等方式,不仅提高了操作人员的理论与实操结合的能力,还提高了班组长和管理人员的管理能力。一季度,班组累计培训148期,9616人次;生产部累计培训48期,1044人次,分厂累计培训12期,360人次。
该厂将质量控制融入到分厂内部对标中,对工区生产过程15项控制参数精细分类,对横班生产过程13项操作参数合理定标,对作业小组的8项操作质量精准跟踪。从分厂、生产部、工区(班组)承包负责,每周跟踪措施落实进度,月度汇总点评,系列、工区间交流学习。一季度横班召开对标点评会136次,工区72次,生产部9次,分厂3次。 该厂还将质量控制形成长效监管机制,每天下发单槽铁硅含量预警日报、原铝液99.85以上率日报,每周下发2次质量提升工作通报等,对质量掉级的单槽及时跟踪现场残极点检、阳极周期核查、技术条件保持等逐项排除,找准掉级原因,现场确定措施,并跟踪验证单槽质量提升效果,有效缩短了单槽质量掉级时段。同时,对质量过程控制不细不实造成单槽质量掉级的,及时通报批评纳入月度绩效考核中,有效提升了质量过程控制的责任心。
一季度,在电解厂全体干部职工的共同努力下,该厂安全平稳生产趋势持续优化,关键生产技术指标稳步提升,生产操作员工工作热情高昂,生产成本进一步降低。原铝液99.70以上率同比提高0.73个百分点;原铝液99.80以上率同比提高4.07个百分点;原铝液99.85以上率较公司考核指标提高5.54个百分点,为公司绿色高质量发展做出了积极贡献。

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