云铝淯鑫降本增效奋力实现双开门红

云铝淯鑫 2019-03-26 17:13

技术革新降空耗

——电解部350kA系列小改小革出成效

2019年是公司全面融入中铝大家庭的第一年,是坚决打赢“三大攻坚战”关键之年。电解部350kA系列以中铝集团“十个工作法”为指导,确保实现一季度开门红。

电解部350kA系列已停电解槽24台,停槽后的电解槽电压较高,每天产生较高空耗。按现阶段电价预计,每槽每天需缴电费约945元,24台电解槽每月至少需缴电费68.04万元,生成本较高。

为真正实现降本增效,技术中心牵头,电解部组织对350kA系列电解槽母线回路进行了认真分析,找到了降低停槽空耗的有效途径。在电解部净化检修和浇铸工段的协助下,采用浇铸铝锭对槽下母线进行短接的措施,增加降低停槽压降的电流通道,降低停槽空耗,降本效果显著。

截止目前,通过母线的短接处理,停槽电压对比降低74.3mv,每槽每天降低电耗624.12 kwh,按现电价预算,每槽每天可节约电费224.7元。24台电解槽每月可实现节约电费16.18万元,为实现双开门打下坚实基础。(张达忠)

树品牌  增效益

——“低铁低硅”高品质铝生产纪实

高品质铝增加产品附加值,创造经济价值;多生产高品质铝,多创造经济价值。

3月8日,电解部首次生产“低铁低硅”高品质铝8.732吨,随着350kA系列高品质铝台槽数的增多、“党员示范槽”全面质量管理工作的推进以及铸造浇铸设备的改造,3月9日至11日,三天生产“低铁低硅”高品质铝50吨,连续三天实现产量翻倍递增。

350kA系列强化基础工作,用精准管理,精细化操作提升铝液品级,打造“高品质铝液生产源泉”,及时调整工艺参数,电解质水平控制在16㎝以下,并保持电解槽平稳生产;加强临换极检查,防止脱极、断极带来含铁量;勤打“锤头包”,减少电解质液涮、化打壳锤头的几率;清理阳极碳碗磷生铁、氧化铁,避免铁含量摄入;加强源头质量控制,尽量用氧化铝粉代替落地料保温,堵塞落地料带来的氧化铁“漏洞”;安装“苏夌”牌号的低铁阳极炭块,减少阳极消耗过程中产生的铁含量。为进一步促进“精准管理,精细化操作”水平提升,350kA系列党支部以党员责任区、党员先锋岗、党员突击队等为载体,通过“党组织带党员创效,党员带群众创新”活动平台,设立“党员示范槽”,开展《提高原铝质量,组织生产高品质铝液5万吨》创效项目。在工作中,党员冲在前、干在前,提升操作质量,引领带头完成工作目标和责任落实,用实际行动公开践行“党员先锋模范”承诺。

在此基础上,铸造结合自身实际,对浇铸设备进行“小改小革”,实现“小实、新”目标。通过加装低铁低硅铝液专用小溜槽,实现铝液单“包”直入浇铸溜槽,避免铝液经混合炉带来的杂质。在班组间开展隐患排查、班前会质量、现场管理、产量等竞争,认真落实“五比十项”要求,用“安全 干净”班组竞赛,激活员工降低烧损率和废品率活力,从而实现提升生产高效能的目的,把好低铁低硅高品质铝锭生产的“末端”关口。

融入中铝,全面加强安全环保质量管理,奋力实现双开门红,低铁低硅高品质铝生产势必迎来新的生产高峰期。(文/朱树飞,图/黄河)

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